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冶控集团鑫阳钢铁余热发电节能优化技改——水汽平衡管道优化

文章来源:本站 发布时间:2022-9-27 浏览量:

鑫阳钢铁余热发电节能优化技改经过一年的调试运行,系统运行良好,累计发电4800多万度。近段时间,相关负责人在运行时发现水汽系统匹配系统还有进一步优化空间,经过仔细计算和向上报告,余热发电决定对水汽平衡进行管道优化技改。

优化技改前,运行中凝结水通过二级水箱,再经过二级泵打到除氧器,在这个过程中暴露了三个弊端:

1:两个二级水箱60m3.,箱体没有保温,对凝结水散热温度在1度左右,每天少发电300度左右;

2:凝结水在水箱与空气接触,产生溶解氧,影响锅炉除氧效率;

3:两台锅炉4台二级泵,每台一用一备,正常时两台18.5KW,每小时耗电30kwh左右,每天耗电720kwh。月耗电21600kwh.还有两台连续运行水泵维修费,备件至少2000元。



优化技改后锅炉中控操作画面,两台二级泵停运

在管道优化技改试运行期间,凝结水由凝结水泵直接打入除氧器,两个二级泵18.5KW停运,凝结水直接到除氧器,经过10MW以上高位发电连续运行以后,系统一切正常。

系统完成后,1#2#锅炉除盐水泵,在锅炉启运时给锅炉输送除盐水,或在锅炉排污后补充新除盐水,正常运行时便停用,试运行期间进行的管道优化,规避了运行中补充水与运行回水抢道现象。

 


技改前后工艺流程对比图

本次优化技改后,双电炉运行时,停运两台18.5Kw的二级水泵,粗略计算每天少用电30X24=720度左右,月少用电720ⅹ30=21600度。

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